質(zhì)檢總局公布新速騰汽車(chē)耦合桿式后軸縱臂斷裂問(wèn)題缺陷調查結果
來(lái)源:國家質(zhì)檢總局 作者:佚名 日期:2015年09月14日 字體大?。骸?a href="javascript:void(0)" onclick="doZoomFont(1)">大
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2014年8月14日,質(zhì)檢總局啟動(dòng)了一汽大眾新速騰汽車(chē)耦合桿式后軸縱臂斷裂問(wèn)題的缺陷調查,組織質(zhì)檢總局缺陷產(chǎn)品管理中心以及國內相關(guān)科研院所、試驗檢測機構對一汽大眾新速騰汽車(chē)耦合桿式后軸縱臂斷裂問(wèn)題進(jìn)行調查,對加裝襯板的召回措施有效性進(jìn)行評估。截至2015年8月31日,先后組織70余位專(zhuān)家和工程師,歷時(shí)1年,整理分析有效投訴信息4468例,短信抽樣回訪(fǎng)已實(shí)施召回車(chē)主3萬(wàn)余名,電話(huà)回訪(fǎng)車(chē)主463名,現場(chǎng)勘查故障車(chē)輛22輛,收集分析未加裝襯板故障案例457例(其中,縱臂變形案例382例、斷裂案例75例),以及加裝襯板后的故障案例37例(其中,縱臂變形案例34例、斷裂案例3例),組織專(zhuān)家和生產(chǎn)者進(jìn)行技術(shù)交流21次,開(kāi)展了47項143次缺陷工程分析試驗。在上述工作基礎上,形成調查結論如下:
一、新速騰汽車(chē)耦合桿式后軸縱臂抗變形能力較同類(lèi)結構后軸相對較低,在某些使用情況(受碰撞或刮蹭)下,縱臂會(huì )發(fā)生變形(在收集的457個(gè)縱臂變形、斷裂案例中,有312例是由嚴重碰撞導致,占68.3%;54例是由非嚴重碰撞或刮蹭導致,占11.8%;其余案例由于信息不全難以確認),且隨著(zhù)變形量的增加,疲勞壽命明顯下降。部分車(chē)輛后軸縱臂變形后,外觀(guān)上不易察覺(jué),導致車(chē)主不會(huì )主動(dòng)對車(chē)輛后軸進(jìn)行檢查或維修,且生產(chǎn)者原有維修流程難以有效發(fā)現縱臂變形的情況。經(jīng)工程試驗分析和專(zhuān)家論證,裝配耦合桿式后軸的新速騰汽車(chē)存在縱臂斷裂導致的安全隱患,構成缺陷。
二、加裝襯板的召回措施提高了后軸縱臂的抗變形能力,降低了縱臂變形的可能性(通過(guò)監測發(fā)現,加裝襯板后縱臂變形、斷裂案例明顯減少,已收集到的37例全是車(chē)輛受過(guò)不同程度碰撞的)。
如果車(chē)輛后軸受碰撞造成縱臂變形,車(chē)主或非授權維修企業(yè)未能及時(shí)發(fā)現,即使在縱臂本體斷裂后,加裝的襯板仍可保持車(chē)輛行駛一定里程。
生產(chǎn)者采取了后軸縱臂變形檢測規程和專(zhuān)用工具,有助于發(fā)現后軸縱臂變形并根據變形程度進(jìn)行更換,會(huì )減小縱臂斷裂的可能性。
三、生產(chǎn)者召回措施中所稱(chēng)的在縱臂本體斷裂后,加裝的襯板會(huì )產(chǎn)生“持續的警示噪音”,試驗結果表明,加裝襯板后,如果發(fā)生縱臂本體斷裂,在不良路面行駛時(shí),可辨別到“持續的警示噪音”,但在良好路面行駛時(shí)不易察覺(jué),不能有效起到警示作用,存在后軸縱臂本體斷裂之后未能及時(shí)發(fā)現,襯板又斷裂導致的車(chē)輛失控風(fēng)險。
質(zhì)檢總局要求一汽大眾汽車(chē)有限公司要切實(shí)履行產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責任,本著(zhù)對消費者高度負責的態(tài)度,繼續提高召回完成率,持續加強對加裝襯板后的車(chē)輛進(jìn)行監測,并采取進(jìn)一步措施,消除安全風(fēng)險。
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